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字体: 小 中 大 | 打印 发表于: 2008-8-15 20:38 作者: caoyang 来源: 海川化工论坛
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原帖由 煤气化 于 2008-8-17 08:49 发表 最近煤质实在是太差了,我们这里的CO2都达到10以上了,H2O用量小了,炉子就结,H2都在48以下,并且有的炉流生严重,造成系统O2高, H2提不上来,消耗当然高了
最新回复
higheast (2008-8-15 22:54:27)
chen3jun (2008-8-15 23:06:01)
我们公司现在也面临着同样的问题,我想更多要从管理上着手!
hyshushu (2008-8-16 21:43:21)
dh830321 (2008-8-17 01:03:55)
煤气化 (2008-8-17 08:49:15)
H2提不上来,消耗当然高了
dota貔貅 (2008-8-17 09:20:10)
烧山西块煤,煤气炉操作弹性加大,国内合成氨厂造气的总体装备水平和特点总体特征有:(1) 炉型大型化。小氮肥厂已大都淘汰了中Φ1980~2260 ap,多以Φ2600、 Φ2610、Φ2650炉型为主。Φ2400型也普遍应用,但数量在逐步减少,很多厂家将其一步扩大为Φ2800型,也有少部分厂家新上了Φ3000系列煤气炉。
(2)配套风机改型, 满足了煤气炉扩径和追求强负荷制气的需要。目前风机基本为保证风量1 0m3/(m2.min) ,压头一般都选择 2800~3000mmH2O(0.027 ~0.029MPa) 。 为Φ2650~2800型炉配用的 D700型风机压头达3200mmH2O (0.031 MPa)。
(3)流程简化并加粗三气管径(空气、煤气、蒸汽)。或在原流程基础上做加粗三气管径的改造,部分厂最高空气入炉流速可达16~18m/s。 然而,这样的装备是在以优质煤为原料的基础上建立起来的,在当今煤质普遍逐步变差的条件下,很快出现了运行规律紊乱,炉况波动大等严重问题。在这种困难的条件下,有的厂家提出,炉况不稳的主要原因是原配用的高效风机能力过大,于是关小风机出口成为应对劣煤制气唯一的措施,一般关小1/3-1/2,有的甚至关小2/3。为保证系统生产用气量,只好采取多开炉子的办法。因此,单炉发气量下降是综合能耗上升的首要因素,需要复合型的措施应对。 虽然劣质煤气化特点不适合过高的风量,但将风量减少50%甚至还要多,控制风量太小,使多年来投资造就的设备优势无法发挥,形成了“成群弱马拉大车”的被动局面。单炉发气量只能逐步下降。
(4)劣质煤虽然不适合高风速,并不等于不适合高负荷。因此,采用大风量低压头的风机是合理的,而风速也不能控制过慢。 那么这种煤质条件下如何选择风量呢?不论选用哪种循环时间,吹风百分比不能太低(要根据煤种、灰溶点而定),吹风百分比适当加长主要是为了解决风量与风速的矛盾,如选择吹风百分比太短,要达局负荷还得要提高吹风效率,风速适当降低的目的就无法达到。入炉风量应控制在≥5500m3/m2.h,再低,制气负荷保证不了。循环时间不能太短,太短,发气量降低,阀门切换频繁,有的厂将循环时间减为110s后,发气量反而下降,炉况的稳定性也变差了,因为短循环就需要高风速。 在调节风量的时候,还要充分考虑到入炉煤粒径与风速的关系,也要解决好吹风率与蓄热能力的矛盾。要充分发挥炉体加高后煤气炉高径比的优势和潜力。高径比合理的煤气炉,更适合烧劣质煤时风机能力的发挥。
XHX1027 (2008-8-17 10:26:43)
wsk0318 (2008-8-18 16:38:43)
QUOTE:
有的里面大量掺杂煤矸石,太坏了。dxbao (2008-8-19 16:06:49)
走过寒冬 (2008-8-29 08:13:46)